1 前言
用于尿素生產(chǎn)的CO2中都含有一定量的CO、H2、CH4、N2及硫化物等。這是因?yàn)镃O2來(lái)源于脫碳后的解析氣,無(wú)論采用什么方法脫碳,在脫碳液吸收CO2的同時(shí),還溶解了一定量的CO、H2、CH4、N2及硫化物等,當(dāng)脫碳溶液再生時(shí)這些氣體隨同CO2一同被解析出來(lái),另外,通過(guò)加空氣到CO2中以對(duì)設(shè)備進(jìn)行防腐保護(hù)。上述氣體在整個(gè)工藝過(guò)程中極少或完全不冷凝,并隨未反應(yīng)的NH3及CO2由合成塔頂排放出來(lái),經(jīng)過(guò)高壓洗滌塔吸收大部分氨及CO2,氣體混合物中H2、CO、CH4和O2濃度急劇上升,這些可爆氣體的存在是尿素生產(chǎn)的最大安全隱患。二十世紀(jì)七八十年代,國(guó)內(nèi)外尿素工業(yè)界吸取了多起惡性爆炸事故的教訓(xùn),相繼采用催化燃燒技術(shù)脫除CO2原料氣中的H2,主要在重油和天然氣為原料的大型尿素廠應(yīng)用。由于脫氫催化劑最早由國(guó)外公司開(kāi)發(fā),價(jià)格很貴,對(duì)硫又非常敏感,國(guó)內(nèi)先前設(shè)計(jì)的尿素裝置絕大多數(shù)采用煤制氣,CO2原料氣中硫含量高,CO2氣體精脫硫技術(shù)當(dāng)時(shí)還未開(kāi)發(fā)成功,故國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)的尿素裝置均未采用脫H2技術(shù)。
上世紀(jì)90年代,湖北化學(xué)研究院在CO2脫氫催化劑的研制、脫氫工藝技術(shù)的開(kāi)發(fā)和CO2精脫硫技術(shù)等方面做了大量的工作,并取得了突破性進(jìn)展。CO2精脫硫技術(shù)已在多家食品CO2廠使用,達(dá)到國(guó)際食品CO2標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)發(fā)的TH-2、TH-3脫H2催化劑,已在多個(gè)大中小型尿素廠推廣應(yīng)用,并取得了預(yù)期效果。
江蘇華昌化工股份有限公司是一家以基礎(chǔ)化工為主,精細(xì)化工、生物化工并舉的現(xiàn)代化企業(yè),主要產(chǎn)品為合成氨、尿素、純堿、氯化銨、精甲醇、復(fù)合肥、精細(xì)化工產(chǎn)品和熱電產(chǎn)品。尿素生產(chǎn)以煤為原料,采用改進(jìn)型CO2汽提法工藝。CO2中帶有一定量的CO、H2、CH4、N2及硫化物等,既存在可燃?xì)怏w爆炸的安全隱患,又有硫?qū)υO(shè)備腐蝕的擔(dān)憂。國(guó)內(nèi)已有尿素系統(tǒng)發(fā)生爆炸的先例,還有多家尿素廠因硫含量高而引起CO2壓縮機(jī)、蒸發(fā)加熱器等設(shè)備的腐蝕,輕則停車(chē)、重則更換設(shè)備。公司經(jīng)過(guò)查閱文獻(xiàn)和考察,選擇了湖北化學(xué)研究院開(kāi)發(fā)的CO2精脫硫技術(shù)、HC-2型微量硫分析儀和TH-3型脫H2催化劑組成的尿素CO2脫H2新技術(shù)。
2 尿素CO2脫H2技術(shù)介紹
尿素CO2原料氣脫氫新技術(shù)是由常溫精脫硫技術(shù)與TH-3脫氫催化劑組合使用,可從根本上消除爆炸性氣體給尿素生產(chǎn)帶來(lái)的安全隱患,解決尿素生產(chǎn)系統(tǒng)的腐蝕及爆炸問(wèn)題。
2.1 CO2精脫硫技術(shù)
原料CO2氣中硫化物主要是H2S與COS,傳統(tǒng)的干法脫硫方法是采用普通活性炭、氧化鐵或其它混合型脫硫劑,它們的脫硫精度差(H2S<1ppm)、硫容低、無(wú)法脫除COS,不能達(dá)到精脫硫指標(biāo),無(wú)法滿足脫氫催化劑對(duì)氣質(zhì)的要求。
自1991年以來(lái),湖北化學(xué)研究院成功開(kāi)發(fā)了多種常溫精脫硫劑和JTL-1、JTL-4、JTL-5常溫精脫硫新工藝,其中JTL-1常溫精脫硫新工藝系由T102(或T703)型精脫硫劑與T504 型COS 水解催化劑組合使用,可將總硫( H2S +COS )脫至<0.06×10-6,廣泛應(yīng)用于甲醇、合成氨、電子、精細(xì)化工等領(lǐng)域,取得了顯著的效果。但高濃度CO2由于競(jìng)爭(zhēng)吸附與平衡制約的原因,大大影響了水解催化劑的轉(zhuǎn)化率和精脫硫的脫除效果。針對(duì)CO2精脫硫問(wèn)題,經(jīng)過(guò)努力開(kāi)發(fā)了CO2氣精脫硫技術(shù),較好地解決了這一難題,其工藝流程見(jiàn)圖1。
2.1.1 CO2精脫硫工藝的工作原理
CO2原料氣經(jīng)氣水分離器后首先進(jìn)入第一脫硫塔(裝填T703型氧化鐵精脫硫劑或T103型活性炭精脫硫劑)脫除H2S,然后經(jīng)加熱器提溫至40~100℃,進(jìn)入水解塔(裝填T504A型水解催化劑),將COS水解成H2S,進(jìn)入第二脫硫塔(裝填T104A或T103型活性炭精脫硫劑),將水解轉(zhuǎn)化的H2S脫除,從而達(dá)到出口總硫(H2S+COS)<0.06 ×10-6,有效保護(hù)脫H2催化劑和防止硫?qū)υO(shè)備的腐蝕。
圖1 CO2常溫精脫硫新工藝流程圖
2.1.2 CO2精脫硫工藝的特點(diǎn)
開(kāi)發(fā)了能抗高濃度CO2干擾的T504A水解催化劑和CO2專(zhuān)用的T103、T104A精脫硫劑,H2S和COS可分別脫至<0.03×10-6。
該工藝開(kāi)車(chē)時(shí)間短、能耗低、無(wú)需再生、操作簡(jiǎn)單,對(duì)環(huán)境不造成任何污染,可保證生產(chǎn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2 尿素CO2原料氣脫H2催化劑
尿素脫氫催化劑最早由國(guó)外公司開(kāi)發(fā),進(jìn)口價(jià)格很貴,1986年中科院蘭州化物所開(kāi)發(fā)出DH-2型脫氫催化劑,代替進(jìn)口開(kāi)始在非煤為原料的尿素裝置使用。針對(duì)國(guó)內(nèi)需求,湖北化學(xué)研究院經(jīng)過(guò)多年努力開(kāi)發(fā)出了TH-2和TH-3脫氫催化劑,1999年6月TH-2脫氫催化劑在鎮(zhèn)海煉化公司油為原料的52萬(wàn)噸/年尿素裝置中成功應(yīng)用,脫氫器出口H2〈 50 ppm,后來(lái)又選用性能更優(yōu)越的TH-3脫氫催化劑。TH-2和TH-3脫氫催化劑在鎮(zhèn)海煉化的應(yīng)用成功,引起業(yè)界的普遍關(guān)注,隨后又在四川美豐、上海吳涇化工廠、四川川化、烏魯木齊石化廠等以天然氣為原料的尿素廠應(yīng)用。 CO2精脫硫技術(shù)的成功開(kāi)發(fā)為T(mén)H-2和TH-3脫氫催化劑在以煤為原料的尿素廠使用打好了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),2001年山東東阿化肥廠率先在以煤為原料的尿素廠使用脫氫新技術(shù),隨后湖北宜化集團(tuán)、山東坊化肥廠等廠開(kāi)始使用尿素脫氫新技術(shù)。
2.2.1 TH-3型H2脫催化劑的性能及使用條件見(jiàn)表1。
表1 TH-3型H2脫催化劑的性能及使用條件

2.2.2 脫氫原理
CO2原料氣脫H2工藝中包括CO2氣精脫硫、除油、加熱、脫氫等部分。如前所述CO2脫氫實(shí)際上是在脫H2催化劑作用下,使CO2氣中的H2等可燃性氣體與O2反應(yīng)生成H2O。從而達(dá)到脫除爆炸性氣體的目的,即:
2H2 + 1 / 2 O2 → 2H2O
脫氫工藝流程如圖2所示。

圖2 脫氫工藝流程圖
自CO2壓縮機(jī)來(lái)的CO2氣,經(jīng)提溫使氣體溫度達(dá)到脫H2催化劑所需溫度(150~220℃),而后進(jìn)入脫氫反應(yīng)器,CO2氣中的H2等可燃?xì)怏w在催化劑作用下與O2反應(yīng),出脫H2反應(yīng)器的CO2氣中殘余氫量<50ppm。出反應(yīng)器的CO2氣體因H2等氣體的燃燒使其溫度升高,溫度升高多少視H2等可燃?xì)夂慷。出反?yīng)器的熱CO2氣經(jīng)冷卻后去CO2壓縮機(jī)或直接送往尿素合成塔。
脫氫裝置可設(shè)在CO2壓縮機(jī)段間,也可設(shè)在壓縮機(jī)的最后一段。裝置設(shè)在段間的優(yōu)點(diǎn)是:一般段間溫度較末段高,可節(jié)省加熱消耗的熱量;同時(shí)可利用壓縮機(jī)段間冷卻、分離器等設(shè)備,減少設(shè)備投資及冷卻水消耗。具體放在什么位置應(yīng)根據(jù)各廠的具體情況而定。
3 CO2脫H2新技術(shù)在華昌尿素生產(chǎn)中的應(yīng)用
江蘇華昌化工股份有限公司尿素裝置均采用改進(jìn)型CO2汽提法工藝進(jìn)行操作。CO2原料氣脫氫采用湖北化學(xué)研究院脫氫新技術(shù)。尿素CO2三段壓縮機(jī)后各段均是無(wú)油潤(rùn)滑,脫氫裝置設(shè)在無(wú)油潤(rùn)滑段,可以減少除油的麻煩和節(jié)省投資。
我國(guó)中小型氮肥廠主要以煤為原料制氣,變換氣中硫含量都較高,一般多在100~200mg/Nm3,即使一些廠增加了變換氣濕法脫硫,脫硫后變換氣體中硫化物也在1~10mg/Nm3。這些硫化物經(jīng)過(guò)脫碳,最后都富集到了CO2氣中,致使CO2氣中硫含量很高。因CO2脫硫難度大,過(guò)去的脫硫技術(shù)達(dá)不到精脫水平。CO2脫氫催化劑是鈀-鉑等貴金屬催化劑,價(jià)格較一般催化劑高得多。這種催化劑對(duì)硫化物等毒物十分敏感,少量的硫化物就能引起催化劑活性下降甚至失活。湖北省化學(xué)研究院成功開(kāi)發(fā)出CO2氣中專(zhuān)用的常溫精脫硫劑及其工藝,解決了高濃度CO2氣條件下的精脫硫難題,精脫硫后CO2氣中總硫可達(dá)<0.1ppm,CO2氣中精脫硫的突破為我國(guó)CO2氣脫氫技術(shù)的推廣創(chuàng)造了條件,并成為CO2脫氫的主要組成部分。尿素CO2氣精脫硫不僅有效地保護(hù)了脫氫催化劑,延長(zhǎng)了催化劑壽命,同時(shí)也減少硫?qū)δ蛩叵到y(tǒng)的設(shè)備、管道腐蝕,從另一方面保障安全生產(chǎn)起到了重要作用。
3.1 CO2原料氣主要參數(shù)(見(jiàn)表2)
表2 原料氣主要參數(shù)

3.2 脫氫流程
以煤為原料的尿素廠CO2原料氣脫氫技術(shù)方案是先精脫硫,然后再脫氫。精脫硫放在壓縮即二段出口,因原料氣中H2S含量高,第一精脫硫塔設(shè)置兩塔并聯(lián)運(yùn)行。同時(shí)為防止帶水,將T104A放在了冷卻器之前,很好地解決了露點(diǎn)帶水問(wèn)題。脫氫裝置放在壓縮機(jī)四段后,CO2經(jīng)過(guò)壓縮機(jī),再提溫使氣體溫度達(dá)到脫H2催化劑所需溫度(150~220℃),而后進(jìn)入脫氫反應(yīng)器,CO2氣中的H2等可燃?xì)怏w在催化劑作用下與O2反應(yīng),出脫H2反應(yīng)器的CO2氣中殘余氫含量<50ppm。出反應(yīng)器的熱CO2氣經(jīng)冷卻后去CO2壓縮機(jī)或直接送往尿素二氧化碳?xì)馓崴?/DIV>
3.3 主要設(shè)備規(guī)格及催化劑型號(hào)
精脫硫部分選擇了CO2專(zhuān)用T504A水解催化劑,水解后為脫硫性能更優(yōu)的T104A精脫硫劑。脫氫催化劑選擇了性能更優(yōu)的TH-3脫氫催化劑。具體情況如表3。
表3 主要設(shè)備規(guī)格和精脫硫劑、脫H2催化劑型號(hào)

3.4 精脫硫及脫氫效果
2005年7月尿素裝置開(kāi)車(chē),選擇HC-2型微量硫分析儀對(duì)精脫硫系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。期間由于原料煤的品質(zhì)參差不齊,有時(shí)候硫含量跑高,但兩年多來(lái)精脫硫后總硫(H2S+ COS) < 0.1ppm(運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表4),保證了脫氫反應(yīng)器的安全運(yùn)行。
表4 精脫硫進(jìn)出口硫分析數(shù)據(jù)

脫氫催化劑已運(yùn)行兩年多,由于氫分析方法的局限,在開(kāi)車(chē)時(shí)測(cè)定了一些數(shù)據(jù),因脫氫催化劑溫升比較平穩(wěn),操作數(shù)據(jù)見(jiàn)表5,表6。原料氣采用MDEA方法脫碳,CO2原料氣中氫含量相比其它脫碳要低,脫氫后氫已基本檢測(cè)不出來(lái)。
表5 TH-3脫H2催化劑操作數(shù)據(jù)

表6 脫H2進(jìn)出口H2含量分析

從上表可以看出:華昌公司尿素CO2脫H2后氣體中H2含量最高達(dá)83ppm。尿素CO2脫H2通用的標(biāo)準(zhǔn)是將H2脫除至<50ppm,實(shí)際工廠操作中為了延長(zhǎng)脫H2催化劑的壽命,降低操作費(fèi)用,將H2含量提高至50ppm以上甚至達(dá)100ppm。根據(jù)計(jì)算CO2氣體中H2含量達(dá)到100ppm時(shí),尾氣中的可燃?xì)怏w也不會(huì)在爆炸范圍內(nèi)。
尿素CO2脫氫新技術(shù)的應(yīng)用,徹底解決了尿素裝置高壓洗滌器尾氣洗滌段系統(tǒng)的安全隱患。精脫硫有效地保護(hù)了脫氫催化劑,延長(zhǎng)了脫氫催化劑的使用壽命,降低了尿素系統(tǒng)設(shè)備、管道的腐蝕,保證了CO2壓縮機(jī)、蒸發(fā)加熱器等設(shè)備的運(yùn)行安全,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
4 結(jié)論
CO2氣中專(zhuān)用的常溫精脫硫是CO2脫氫新技術(shù)的重要組成部分,是以煤為原料的尿素廠使用脫氫技術(shù)的基礎(chǔ)。華昌尿素脫氫新技術(shù)的成功應(yīng)用表明:脫氫技術(shù)已能夠圓滿解決以煤為原料尿素廠的CO2脫氫問(wèn)題,從根本上消除了高壓洗滌器尾氣洗滌段系統(tǒng)爆炸安全隱患。
參考文獻(xiàn):
1. 李仕祿,王先厚,張清建等.尿素CO2脫氫技術(shù),小氮肥設(shè)計(jì)技術(shù),2005.1
2. 程忠振.CO2精脫硫和加氧防腐,氮肥與甲醇,2006.5

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