2012年6月,江蘇晉煤恒盛化工有限公司運(yùn)行多年的DN2200氨合成塔系統(tǒng),氨合成塔一段催化劑逐漸污染老化,溫升不到20℃,塔阻力增加,系統(tǒng)壓力蹩高,催化劑使用效果很差。如按慣例更換全塔136噸催化劑,停車時(shí)間長(zhǎng)、成本高。
正在為難之時(shí),該公司經(jīng)咨詢了解,決定采用湖南安淳研發(fā)生產(chǎn)的還原型催化劑,達(dá)到了“四兩撥千斤”的效果。僅更換塔上部催化劑16.8噸,用時(shí)不到24小時(shí)。更換后的塔一段溫升達(dá)到80℃以上;系統(tǒng)壓力從原來的25MP以上下降到24MP;日增產(chǎn)液氨30噸,日產(chǎn)量達(dá)到855噸;甲烷含量比原來提高3%,有效氣體損失減少;床層達(dá)到一層熱點(diǎn)490度以上,二層熱點(diǎn)480度以上,三層熱點(diǎn)450度以上的合理的軸向分布,冷管層溫度由495℃降至460℃,使催化劑使用壽命延長(zhǎng)。
由湖南安淳獨(dú)家研發(fā)生產(chǎn)、榮獲中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)的還原型催化劑,使江蘇晉煤恒盛既節(jié)約了成本,又提高了產(chǎn)量,達(dá)到了比預(yù)期更好的效果,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。