合成氨原料氣醇烴化凈化精制新工藝
作者/來源:謝定中,盧。ê习泊靖咝录夹g有限公司,湖南 長沙 410015) 日期: 2006-01-10 點擊率:1359
1 醇烴化工藝開發(fā)簡況
合成氨原料氣醇烴化凈化精制工藝是雙甲工藝的升級技術。雙甲工藝是湖南安淳高新技術有限公司開發(fā)成功的原創(chuàng)型技術,該技術于1990年提出,1991年進行工業(yè)化,1992年9月第一套工業(yè)化裝置在湖南衡陽市氮肥廠投產成功,在國際上最早提出,最先進行工業(yè)化生產。1993年4月獲國家發(fā)明專利,相繼又申請了可調節(jié)氨醇比的醇烴化專利技術,美、英等權威化學文摘均作了報道。1994年元月通過化工部科技鑒定,1994年6月國家科委將該項目列入《國家重大科技成果推廣計劃》項目。第一套裝置至今已正常運行15年,目前這個示范廠的凈化精制能力上升到了總氨80kt/a,副產10kt/a甲醇,工藝投用以來,取得了很好的經濟和社會效益。目前,推廣的工藝最大合成氨能力達400kt/a,在全國中、小合成氨廠推廣達35家之多。湖南郴州橋口氮肥廠的雙甲工藝被評為國家優(yōu)秀創(chuàng)新工程,雙甲工藝評為1995年度原化學工業(yè)部十二大重大科技成果之一,2000年被授予湖南省科技進步一等獎,給予重點推廣。2003年醇烴化工藝獲得國家科技進步二等獎。
此工藝開發(fā)和發(fā)展可分為三個階段,歷時近十五年的開發(fā)創(chuàng)新和竭力推廣,有著超乎尋常的辛勞,可謂“十年磨一劍”。
技術發(fā)展的第一階段——確認了國產甲烷化催化劑在高壓條件下的運行條件。技術發(fā)展之初,當有雙甲凈化工藝這個創(chuàng)意時,國內的很多廠家已經有了聯(lián)醇工段,一般為聯(lián)醇后再串銅洗進行凈化精制,由于聯(lián)醇出口CO和CO2的指標與傳統(tǒng)的甲烷化進口氣體成分指標不一樣,且壓力等級也不一樣,要將銅洗去掉用甲烷化來替代,必須首先解決進甲烷化爐的進口氣體的氣體成份....