茂名石化斥資8000萬元對1號焦化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,裝置于1月10日成功投用,截至2月13日,已成功處理富氣156萬立方米,生產(chǎn)液態(tài)烴4420噸,創(chuàng)效1292萬元,預(yù)計每年可增創(chuàng)1億多元的效益。
過去,該公司1號焦化裝置都是利用2號焦化裝置的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)來處理尾氣,造成了尾氣回收不完全、液態(tài)烴回收效率低。隨著裝置處理量的不斷增加,2號焦化裝置的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足兩套焦化裝置生產(chǎn)的需要,加上工藝落后造成干氣不干、液態(tài)烴收率低、硫化氫分離不清,不僅影響了裝置的安全生產(chǎn),而且嚴(yán)重影響了裝置經(jīng)濟(jì)效益。為了改變這種局面,1號焦化裝置吸收穩(wěn)定、尾氣處理系統(tǒng)于去年8月份開始建設(shè),并在今年1月上旬建成投產(chǎn)。
該系統(tǒng)具有能耗低、自動化程度高、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn),采用傳統(tǒng)的吸收—再吸收—解吸—穩(wěn)定工藝技術(shù)流程,有效脫除了焦化富氣中的硫化氫,使碳3、碳4、碳5組分絕大部分被吸收到汽油中,使原來混入瓦斯中的干氣和液態(tài)烴被有效分離出來,裝置液態(tài)烴每小時增加5~6噸,不僅讓企業(yè)獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且有效地減少了'三廢'的排放。