裝置主產物收率提高、裝置運行周期延長、檢修成本降低,2006年實現(xiàn)經(jīng)濟效益1000多萬元,獲得甘肅省科技進步一等獎的國內自主研發(fā)催化劑應用成果,仍然延續(xù)著顯著的效果:2007年,蘭州石化丙烯腈裝置提前27天完成全年任務,裝置丙烯和氨的單耗創(chuàng)出了國內一流水平,各主要經(jīng)濟技術指標躍居全國丙烯腈行業(yè)前三名。
丙烯腈是重要的有機化工原料,是合成橡膠、化學纖維的重要單體。蘭州石化丙烯腈裝置于1991年12月3日建成投產,在對裝置進行技術攻關、逐步改善設備條件的同時,工程技術人員通過大量的調查研究,在對國內外催化劑的性能、價格、穩(wěn)定性、使用周期等方面進行綜合對比的基礎上,率先換用由國內一家催化劑企業(yè)通過自主技術研制開發(fā)的XYA-5型催化劑。
為了確保該催化劑能夠在丙烯腈裝置用好、用成功、用出水平、用出經(jīng)驗,蘭州石化在使用該國產催化劑前做了充分的準備,制定了周密的使用方案,同時,拿出了應對異常情況的措施。2006年1月份,丙烯腈裝置投用XYA-5-1補加型丙烯、氨氧化催化劑作為補加催化劑,耐心細致地觀察使用效果。同年6月下旬,丙烯腈裝置將反應器內的催化劑整體更換為XYA-5本體型丙烯、氨氧化催化劑。
使用XYA-5型催化劑的過程中,技術人員和操作人員通過摸索最佳工藝條件,使催化劑的性能不斷得到發(fā)揮。進入當年的11月份,該裝置即取得了單月產量歷史最高水平,各項主要技術經(jīng)濟指標得到了提升。采用該催化劑,由于系統(tǒng)內產生的副產物少、雜質少,裝置產生污水明顯減少,減輕了裝置焚燒爐的壓力,降低了丙烯腈裝置燃料油消耗,保護了環(huán)境。
2007年年底,經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,在使用XYA-5型催化劑的兩年時間里,該催化劑顯露出了選擇性高、活性穩(wěn)定等特點,提高了主產物丙烯腈的收率近1.5個百分點,減少了聚合物的產生,延長了裝置運行周期,降低了裝置綜合能耗和生產成本,提高了裝置經(jīng)濟效益。