日前,一條“熱力十足的油龍”從加氫裝置直奔催化裝置,這是荊門石化加氫蠟油首次直供催化原料,相距近千米的兩套裝置成功實現(xiàn)熱聯(lián)合,一舉終結了催化裝置30多年冷進料的歷史。
作為“三線建設”的老企業(yè),荊門石化的裝置建在幾條山溝之中,各裝置相距少則數(shù)百米,多則幾千米。因為戰(zhàn)線長,導致熱量損失大。近年來,荊門石化因地制宜,通過技術改造,在裝置與裝置之間、裝置內部實施了多項熱聯(lián)合項目,有效降低了煉油總能耗。
蠟油熱聯(lián)合是荊門石化今年重點節(jié)能項目,通過將加氫裝置生產(chǎn)的高溫熱蠟油直接送至催化裝置做原料,一氣呵成,節(jié)能降耗。該項目投用后可謂“一舉三得”,即蠟油加氫裝置停用4臺產(chǎn)品冷卻器后每小時節(jié)約循環(huán)水150噸,蠟油產(chǎn)品不必經(jīng)過中間罐區(qū)來回“倒騰”,而受益最大的是催化裝置,該裝置進料溫度將提高一倍,因此每小時增加蒸汽產(chǎn)量4-5噸,柴油輸出溫度提高20℃左右,同時使催化裝置能耗降低3-4個單位。此前,荊門石化已完成蠟油加氫裝置熱高分、催化裝置分流系統(tǒng)的改造,為蠟油熱聯(lián)合項目成功實施提供了先決條件。
目前,兩套裝置之間做到隨時聯(lián)系,各崗位人員精心操作,及時調節(jié),蠟油熱聯(lián)合系統(tǒng)運行平穩(wěn)。